80 TR
Capacidad Térmica
> 2000 MΩ
Megado de Aislamiento
350 mic.
Vacío Alcanzado
SKF
Rodamientos Bomba

El Desafío Técnico: Parada Crítica de Producción en Inyección Plástica

La planta de inyección e impresión plástica de alta precisión de Bronway Technology experimentaba interrupciones imprevistas y recurrentes en su línea de enfriamiento. La causa principal radicaba en el fallo mecánico y eléctrico catastrófico del compresor semi-hermético York perteneciente al sistema de chiller central de 80 TR. La temperatura del circuito de agua helada fluctuaba superando los 18°C, imposibilitando la solidificación del polímero inyectado en los moldes y paralizando toda la producción.

Diagnóstico y Pruebas Especializadas

Tras la extracción segura del gas refrigerante residual, nuestro equipo de ingenieros procedió a realizar pruebas de diagnóstico. El megado del motor eléctrico con megóhmetro Fluke arrojó una resistencia de aislamiento crítica de 0,8 Megaohms, evidenciando un cortocircuito inminente a tierra en los devanados del estator. Asimismo, el análisis del lubricante POE demostró un índice de acidez excesivo generado por el calentamiento de las placas de válvulas del compresor.

Ficha de Ensayos y Mediciones de Control

A continuación se presentan los registros analíticos tomados durante el diagnóstico y la posterior puesta en marcha:

Parámetro Eléctrico / Mecánico Condición Inicial (Falla) Condición Final (Puesta en Marcha) Estándar de Control
Megado de Motor (Resistencia) 0,8 MΩ (Cortocircuito) > 2.000 MΩ (Aislamiento OK) Mínimo 2 MΩ (Norma IEEE 43)
Estanqueidad del Circuito (N₂) Cero presurización 350 PSI en fase gaseosa Sin caída de presión en 24 horas
Vacío de Deshidratación Presión atmosférica 350 micrones de Hg Límite máximo de 500 micrones
Presión de Alta (R407C) Inestable (Disparo térmico) 220 PSI a plena carga Rango de diseño: 210 - 230 PSI
Presión de Baja (R407C) 50 PSI 68 PSI (Estable) Rango de diseño: 60 - 75 PSI

Solución Mecánica e Hidráulica Implementada

El trabajo de campo abarcó el izaje y reemplazo del compresor York semi-hermético por una unidad nueva del mismo fabricante. Adicionalmente, se retiraron los rodamientos desgastados de la electrobomba de recirculación de agua helada, sustituyéndolos por rodamientos de precisión SKF lubricados de por vida, lo que minimiza vibraciones mecánicas y previene futuros fallos de rodadura.

Una vez completado el montaje del compresor, se presurizó el circuito cerrado de cobre con nitrógeno seco a 350 PSI para realizar la prueba de estanqueidad. Seguidamente, se ejecutó un proceso prolongado de vacío utilizando una bomba de vacío de dos etapas de 12 CFM, logrando romper la barrera de humedad y estabilizar el sistema en 350 micrones de columna de mercurio.

Finalmente, se cargó la masa exacta de refrigerante R407C en fase líquida por balanza digital y se equilibró el sistema de expansión. El chiller estabilizó su temperatura de salida de agua helada a 7°C fijos, logrando una diferencia térmica óptima de ΔT = 5°C con el retorno, garantizando la total operatividad de la planta de Bronway sin paradas imprevistas.